首鋼六個鋼鐵生產設備分獲“冠軍爐”“優勝爐
近日,中國鋼鐵工業協會發布《關于“全國重點大型耗能鋼鐵生產設備節能降耗對標競賽”2020年度競賽結果的通報》,首鋼股份(000959)2號2650立方米高爐、首鋼京唐3號5500立方米高爐問鼎“冠軍爐”,首鋼股份7號360平方米燒結機、首鋼股份5號210噸轉爐、首鋼京唐2號300噸轉爐榮獲“優勝爐”,首鋼股份3號4000立方米高爐獲評“創先爐”。
“全國重點大型耗能鋼鐵生產設備節能降耗對標競賽”是貫徹執行黨中央、國務院關于大力推進生態文明建設決策部署的重要舉措,是認真落實中華全國總工會《關于深入開展“當好主人翁、建功新時代”主題勞動和技能競賽的意見》的具體行動,旨在通過調動鋼鐵企業廣大職工群眾積極性,促進鋼鐵企業節能降耗,推動鋼鐵企業提質增效和轉型升級。
首鋼股份2號2650立方米高爐于2007年1月4日點火開爐。多年來,在提高綠色制造能力上持續狠下功夫,致力于打造成為“節能環保型、清潔高效型”的示范高爐,在充分發揮現有節能環保設施作用的基礎上,加強新型環保節能新工藝技術運用,扎實推進各項節能環保工作,全力提升節能環保能力,優化達標,持續為打造綠色、高效、低耗型高爐不懈努力。
首鋼京唐3號5500立方米高爐充分發揮大型高爐技術、裝備優勢,踐行綠色煉鐵理念。通過優化爐料結構、采用高爐煤氣干法除塵技術、提高風溫、爐頂均壓煤氣回收、降低電耗等節能措施,提高高爐利用系數,降低焦比,減少二氧化碳排放的同時,顯著降低煉鐵工序的新水消耗和能源消耗,提高二次能源的利用效率、降低環境污染。
首鋼股份7號360平方米燒結機圍繞高爐保供、設備升級改造、系統漏風全面治理,提高混合料制粒效果等重點工作,多措并舉,保質提產,充分發揮主機效率,保證高爐爐料正常供應;對余熱系統升級改造,提高余熱發電能力和系統自動控制水平;根據市場資源情況,優化資源結構,加大各種固廢配加比例,降低配礦成本。2020年,實現了超低排放下穩定的運行,保證了燒結礦實物質量持續穩定。
首鋼股份5號210噸轉爐持續優化調整煤氣回收條件,提高轉爐煤氣綜合利用率,最大限度減少放散,順利完成蒸汽回收指標任務。通過強化管理,提高副槍模型的維護力度和控制水平,減少氧氣消耗量;開展低鐵耗煉鋼、優化轉爐自動化煉鋼模型,爐前安裝高清攝像頭,對轉爐日常生產的噴濺進行統計跟蹤,提高轉爐直接出鋼率,減少后吹。2020年噸鋼綜合能耗管控水平較2019年實現較大提升。
首鋼京唐2號300噸轉爐嚴抓基礎精細化管理,深化崗位“居家理財”“持續改進”意識,積極開展降低能耗攻關,推廣上一年度“節能降耗對標競賽”活動中學習到的先進經驗技術,開發轉爐汽化3DT水質管理系統,提升噸鋼轉爐煤氣回收,降低氬氣消耗和電能浪費,開展“降本增效專項勞動競賽”,轉爐降能耗實現新突破。
首鋼股份3號4000立方米高爐以高爐長期順行穩定為基礎,秉持著“安全、環保、節能、低耗、高效”的生產理念,克服環保限產、檢修等諸多不利因素,圍繞節能降耗持續推進生產,優化基本操作制度,提高高爐自身抵抗外圍波動能力,制定科學的高爐停送風方案,嚴格過程把控,強化精心操作,保證了高爐生產的穩定順行。